焦化厂硫铵饱和器后焦炉煤气中硫化氢含量 升高的原因分析及处理措施(二)
山东某焦化厂,2017年10月10号发现烟气二氧化硫超标,在分析原因时发现煤气中(气柜)硫化氢明显超标,由以前的≦8mg/M3以下升至15.3mg/M3并陆续长至最高55.3mg/M3。经紧急采取措施,保证了硫铵后硫化氢降至合格指标之内,确保了烟气达标排放。具体情况如下:
出现问题后,由于烟气排放超标,生产管理部门责令查原因,尽快解决。
当时先采取了调整溶液组分的办法进行工艺调整。具体是增加催化剂加入量,提高催化剂浓度;然后系统增补氨水,稀释溶液中副盐含量。但收效甚微。硫铵后硫化氢仍然偏高,烟气排放超标。
因该装置设计三塔串联运行,当时实际两塔运行。考虑到可能是因为装置运行周期比较长了,塔顶气液分离效果差,出现夹带量增加的因素,造成硫铵后硫化氢高,10月13日采取将备用塔开启,三塔运行。备用塔并入系统运行后,脱硫后硫化氢并无明显变化(备用塔一直没有添加脱硫催化剂),但硫铵后硫化氢逐步降低,满足了烟气排放需求。
通过以上实例证明,当脱硫装置长周期运行后脱硫液中副盐含量增高,在脱硫塔气液分离不好的情况下,焦炉煤气夹带的脱硫液沫在进入硫铵生产装置中与浓硫酸反应,会造成硫铵后硫化氢升高,煤气燃烧后引起二氧化硫排放超标。需要根据各自情况有针对性的采取预防措施。
参考资料:
[1] 脱硫技术 王祥光 化学工业出版社
[2] 环境与工业气体净化技术 朱世勇 化学工业出版社